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某化工廠環(huán)氧化反應釜爆炸原因分析及解決措施

發(fā)布日期:[ 2014年10月17日 ] 共閱[ 4571 ]次

2013年9月28日上午6時許,浙江省建德市某化工廠1只20m3環(huán)氧化反應釜發(fā)生爆炸并導致反應釜尾氣水封吸收槽處起火燃燒,經及時撲救,火災被撲滅,事故未造成人員傷亡。

1工藝及裝置情況

發(fā)生事故的反應釜用于生產香料中間體環(huán)氧蒎烷。工藝流程為:在反應釜中加入甲苯、蒎烯,靜置20分鐘,使物料中所含的水分沉降,從底閥排出沉降水;投入過碳酸鈉,攪拌分散,然后通過高位槽滴加醋酐。反應溫度控制為46℃-50℃,常壓。反應機理為:以甲苯為溶劑,醋酐在過碳酸鈉的作用下氧化為過氧乙酸,過氧乙酸再與蒎烯反應,生成環(huán)氧蒎烷。

反應釜為不銹鋼材質,容積20m3,封頭與釜體焊接,封頭上設人孔、物料接管、儀表接管、放空管等。其中,放空管引至室外水封吸收槽,反應過程中放空管處于常開狀態(tài)。反應釜夾套通蒸汽升溫;釜內沿釜壁設內盤管,通冷卻水降溫。

甲苯、蒎烯通過泵和流量計從室外罐區(qū)直接加入反應釜,過碳酸鈉人工從反應釜人孔加入,醋酐通過高位槽滴加。投料量分別為:甲苯5456kg,蒎烯2116kg,過碳酸鈉255kg,醋酐2203kg。

反應過程采用DCS控制,反應釜上設有溫度、壓力測量儀表和變送器,釜內很溫、很壓時可在DCS操作電腦上發(fā)出報警信號;醋酐滴加管道上設有流量計和變送器、調節(jié)閥,流量與調節(jié)閥聯(lián)鎖,可自動調節(jié)醋酐滴加速度。

該套裝置自2011年5月投運至發(fā)生事故前,已累計生產數(shù)百批物料,從未發(fā)生過事故或異常。

2事故情況

2013年9月28日凌晨,操作工將甲苯、蒎烯、過碳酸鈉分別計量加入反應釜,4時左右開始滴加醋酐。之后,反應釜轉入自動控制模式,操作工離開現(xiàn)場。約6時許,附近工人聽到數(shù)次爆炸聲,并看到尾氣水封吸收槽處起火。車間立即采取應急行動,很快撲滅了起火。查看現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)環(huán)氧化反應釜人孔蓋掉在地上,車間頂棚(彩鋼板)破損,釜上的電機和減速機飛出落在了其斜上方的操作臺上。反應釜人孔口處有積碳,但釜內液體物料并未起火燃燒(后來通過放料計量,發(fā)現(xiàn)釜內物料也未減少)。

3事故推理及原因分析

由于該套裝置一直運行正常,而且通過查閱事故發(fā)生前的DCS操作記錄,發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生時,釜內溫度、壓力和醋酐滴加速度等參數(shù)均處于正常狀態(tài),所以企業(yè)對事故原因百思不解,遂邀請本人參與事故調查分析。

3.1事故類型分析

該反應過程中有二氧化碳氣體放出,而且原料過碳酸鈉和反應中間產物過氧乙酸均不穩(wěn)定,易發(fā)生分解,所以,一度有人認為可能是物理爆炸或分解爆炸。但因事故發(fā)生時DCS記錄顯示釜內并無壓力變化,且人孔口處有積碳,尾氣水封吸收槽處起火,所以,可以排除物理爆炸的可能性,確定為化學爆炸。又因為釜內液體既未發(fā)生噴濺,也未起火,而過碳酸鈉(固體)和過氧乙酸(沸點為105℃)均在液相中,所以,可以排除分解爆炸的可能。剩下的可能就是釜內氣相空間化學爆炸。

3.2事故情景推理

由于反應過程中,反應釜的人孔蓋是用螺栓蓋上的,放空管雖然常開,但出口處是插入水封中的,所以,反應釜處于相對密封的狀態(tài)。反應物料甲苯、蒎烯、醋酐均易燃且易揮發(fā),雖然釜內溫度不高,但相對密封的釜內氣相空間肯定充滿了這些易燃蒸氣,遇點火源,即發(fā)生爆炸。爆炸的能量導致人孔蓋飛出(砸壞頂棚,落在地面),電機和減速機脫落并飛出,同時,爆炸的能量從放空管沖出,推開水封,并可能在水封槽內緊接著爆炸了一次(因水封槽內也有可燃氣體),并引起水表面的甲苯等燃燒,但在爆炸后,水封落下,又封出了放空管口,所以,沒有回火到釜內?,F(xiàn)場周圍的人員聽到了幾次爆炸聲,有可能一次是釜內爆炸,一次是放空槽爆炸,還有人孔蓋和電機砸在物體上的聲音。

釜內液體沒有起火,是因為釜內在爆炸前處于相對密封狀態(tài),爆炸是閃爆,閃爆后,釜內的空氣被消耗干凈,且溶劑的揮發(fā)來不及補充可燃氣體,放空管水封也落下了,所以,釜內沒有發(fā)生著火。

3.3事故原因分析

(1)釜內氣相空間毫無疑問有甲苯等氣體,且已達到爆炸很限,即使在以前正常生產時,因為未采用氮氣保護,釜內氣相空間也肯定是達到爆炸很限的,所以,爆炸的三要素中兩個要素:可燃物、助燃物,在釜內氣相空間是客觀存在的。

(2)在這樣的釜內氣相空間,如果有點火源,必定發(fā)生爆炸。所以,本次事故歸根結底,要探究的是點火源從何而來。

經調查,事故發(fā)生時現(xiàn)場無任何外部產生火花的因素,釜內無電氣設施,所以,電氣火花、明火、機械火花等可以排除,的因素是靜電放電火花。但該反應釜及相連的管道、高位槽等均是鋼質,且與鋼質操作平臺連通、接地;醋酐滴加管道伸入液面下,所以,正常情況下不會產生靜電的積聚及放電,尤其是,如果正常情況下會產生靜電的積聚及放電,以前就可能已出事了,實際上生產了這么長的時間并未出事,所以,本次事故的靜電放電是異常情況下產生的。

(3)經調查,本次生產的異?,F(xiàn)象為操作工將甲苯、蒎烯加入反應釜后,按操作規(guī)程要求,靜置了20分鐘,然后打開反應釜底閥分水,但放出的卻是渾濁的液體,而不是像以前那樣為基本澄清的水,操作工雖有些奇怪,但未報告,并且因為擔心會將物料排出而導致?lián)p失,就關上底閥,停止了分水,然后按正常操作程序進行后續(xù)操作了。

但是,事故發(fā)生后,車間將反應釜內的物料排入儲槽,經2天靜置,發(fā)現(xiàn)物料分層十分明顯,上部為有機物料,下部為水,且水的體積占到1/3左右。另外,水為褐色,經化驗,證明其內含有大量的鐵離子,應該是碳鋼儲槽在長期使用過程中,槽內壁因腐蝕而產生鐵銹(Fe2O3),導致水中含有Fe3+。

進一步調查顯示,該批物料中的蒎烯是從儲槽加入反應釜的,而該儲槽在9月27日上午即已基本無料,只剩下底部的沉降水(蒎烯中含有水分,長時間靜置后,水會沉降)。27日下午,槽車運來蒎烯,卸入儲槽;28日凌晨,計量加入反應釜。

所以,反應釜投料并靜置后,操作工未有效地分出水,以及事故后,從反應釜放出的物料經長時間靜置卻分出了許多水,其原因即為蒎烯儲槽先前只剩下底層的沉降水,然后沒有排水就將槽車運來的蒎烯打入槽內,進料過程中使蒎烯與水充分混合,其后只靜置了半天的時間,水沒有完全沉下去,就進料到反應釜,導致工人在分水時分不出來,而實際上反應物料中含有大量的水,并且水中含有大量鐵離子。

(4)查閱有關資料,過碳酸鈉(Na2CO3.3H2O2)是Na2CO3和H2O2通過氫鍵結合生成的,所以不穩(wěn)定。在水中,H2O會置換過碳酸鈉中的H2O2,使H2O2與Na2CO3脫離,生成游離的H2O2,并因Na2CO3的存在,使溶液呈弱堿性[1]。而在堿性條件及鐵離子存在下,H2O2會迅速分解,生成H2O和O2。

(5)分別采用干凈的自來水和事故物料分出水進行對比試驗,結果顯示,常溫下,過碳酸鈉在干凈的自來水和事故物料分出水中均可分解(有氣泡產生),但在事故物料分出水中分解更明顯,氣泡更多;在46℃-50℃(環(huán)氧化反應溫度),過碳酸鈉在事故物料分出水中分解十分劇烈,有大量氣泡產生,在干凈自來水中分解則較平緩。

綜上所述,本次事故的原因為:由于釜內物料中含有大量水及鐵離子,導致過碳酸鈉比正常情況下分解的更多,產生過量的氧氣,使釜內氣相空間的氣體量大大增加,盡管未導致釜內帶壓,但氣體量足夠多時,總要從釜內沖出,由于放空管水封有一定高度,氣體就從螺栓未完全擰緊的人孔蓋縫隙中沖出(因是常壓反應,人孔蓋螺栓未要求完全擰緊),在從人孔蓋縫隙中沖出時,因摩擦產生靜電放電,導致了爆炸。

4對策措施

(1)在操作規(guī)程中補充規(guī)定了蒎烯物料在儲槽中靜置的時間及儲槽定期排水的要求。

(2)利用蒎烯不溶于水且與水的密度不同的特性,在蒎烯儲槽出料口處設置密度分析儀,并將密度變送信號傳送到DCS控制系統(tǒng)。在DCS系統(tǒng)中設置密度聯(lián)鎖數(shù)值,并設置高、低限報警。當密度達到設定的低限數(shù)值時,DCS控制系統(tǒng)發(fā)出報警信號,提醒操作人員到現(xiàn)場檢查處理;當密度達到設定的高限數(shù)值時,自動對打料泵進行停泵聯(lián)鎖;只有當物料密度符合要求時,方能解除聯(lián)鎖,泵才能正常啟動工作。

(3)將物料中鐵離子濃度的分析檢測列為中控指標。

(4)反應釜上設在線氧含量檢測儀,變送信號傳送到DCS控制系統(tǒng)。反應釜接通氮氣,通氮管道上設自動調節(jié)閥,并將其與釜內氧含量聯(lián)鎖,氧含量很限時,自動打開調節(jié)閥,通入氮氣。

(5)反應釜放空管上加裝冷凝器,使尾氣中的甲苯等成分冷凝下來并返回反應釜,以降低放空尾氣中易燃物的濃度。

采取上述安全措施后,該套環(huán)氧化反應裝置一直安全運行至今。

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